安化煤制乙二醇合成催化劑延壽
發(fā)布:安陽(yáng)化學(xué)工業(yè)集團有限責任公司瀏覽:13213次
煤制乙二醇合成催化劑使用壽命獲得新突破。日前,安陽(yáng)化學(xué)工業(yè)集團有限責任公司通過(guò)對煤制乙二醇合成催化劑開(kāi)展深度利用研究,解決了煤制乙二醇合成催化劑壽命短的問(wèn)題,相關(guān)技改論文在全國能源化學(xué)地質(zhì)系統評選中獲得2018年職工優(yōu)秀創(chuàng )新成果二等獎。
評審專(zhuān)家認為,該項研究對合成催化劑的深度利用進(jìn)行了技術(shù)研究和論證,在突破合成系統負荷提升瓶頸的基礎上,實(shí)現了合成催化劑使用壽命新突破,具有較高的推廣價(jià)值。
“由于煤制乙二醇技術(shù)中采用的合成催化劑價(jià)格昂貴,每爐的催化劑費用在9000萬(wàn)元左右。雖然不同專(zhuān)利商承諾其合成催化劑的使用壽命均大于2年,但在實(shí)際使用過(guò)程中,因合成催化劑本身質(zhì)量、工藝技術(shù)成熟度不一和操作運行穩定程度不同等問(wèn)題,有的合成催化劑使用短短幾個(gè)月就需要更換。”安化集團董事長(cháng)韓聯(lián)國介紹說(shuō)。
據了解,安化集團乙二醇裝置合成系統采用的6臺合成反應器為三并兩串的型式,分為前后系列。長(cháng)期以來(lái),隨著(zhù)裝置運行周期延長(cháng),合成催化劑逐漸表現出床層阻力上漲、催化劑壽命短、生產(chǎn)消耗過(guò)高等問(wèn)題,在一定程度上限制了裝置的生產(chǎn)負荷,成為合成裝置提升負荷的技術(shù)瓶頸。
通過(guò)4年的運行,該公司發(fā)現后系列催化劑由于受到前系列催化劑的“保護”,進(jìn)入的硝酸破壞力較小,同時(shí)后系列催化劑“出力”也明顯低于前系列。故在催化劑使用2年左右時(shí),后系列催化劑仍具有較好的活性和利用價(jià)值,如果仍按照固有的催化劑更換模式將前后系列催化劑同時(shí)更換,存在較大浪費。
2018年1月,該公司通過(guò)技術(shù)評估,并結合催化劑制造廠(chǎng)家的意見(jiàn),對乙二醇裝置合成系統進(jìn)行技術(shù)改造。即通過(guò)鈀含量?jì)?yōu)化等措施提高催化劑的活性。“技改完成投運后,通過(guò)數據觀(guān)察,煤制乙二醇合成催化劑達到了預期活性,并有良好的催化反應效果。”韓聯(lián)國說(shuō)。
2018年3月11日,該公司乙二醇裝置實(shí)現達標達產(chǎn)目標,日產(chǎn)乙二醇602.69噸。此外隨著(zhù)技改的成功實(shí)施,該公司僅需更新后系列催化劑44噸,減少了前系列合成催化劑的投入,降低成本4000萬(wàn)元,還達到了節能降耗、提質(zhì)增效的效果。
“下一步,我們將繼續完善已有成果,同時(shí)結合現有裝置實(shí)際運行數據,優(yōu)化合成催化劑的轉化率、使用率、收益率,進(jìn)一步提高運行質(zhì)量,把乙二醇裝置生產(chǎn)負荷提高到110%。”韓聯(lián)國表示。[中國催化劑網(wǎng)]